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【案例篇】取水泵軸承發(fā)熱解決方法
基本情況
 
某項目現場(chǎng)安裝兩臺44SAP-14J型和一臺32SAP-10JB型雙吸中開(kāi)泵。
44SPA-14J型泵的銘牌參數為:
Q=9000m3/h=2.5m3/s
H=28.5m
N=425r/min
泵兩端的軸承結構:主動(dòng)端為一個(gè)SKF單列圓柱滾子軸承NU336,從動(dòng)端為二個(gè)SKF角接觸球軸承7336BCBM。軸承為脂滑潤。\
 
故障情況
 
兩臺44SAP-14型泵投入運行后。其中1#泵累計運行2600小時(shí)后發(fā)現從動(dòng)端軸承溫度高達85℃以上,而主動(dòng)端軸承溫度正常。為此用戶(hù)自行購買(mǎi)了一個(gè)NU336RCM德國產(chǎn)軸承和兩個(gè)SKF7336BCBM澳大利亞產(chǎn)的軸承。更換軸承試運行8小時(shí)后,情況依舊,從動(dòng)端軸承溫度仍高達85℃以上。用戶(hù)咨詢(xún)泵廠(chǎng)家后,更換整套轉子,經(jīng)8小時(shí)試運行,情況沒(méi)有改善,從動(dòng)端軸承溫度仍高達85℃以上,因此1#機一直停機等待處理。
另外2#泵累計運行4500小時(shí)后發(fā)現從動(dòng)端軸承溫度高達75℃以上,主動(dòng)端軸承溫度正常,因此2#機也停機待查。
 
故障分析和處理結果
 
我們到達現場(chǎng)后,首先了解裝置情況,分析運行工況,用振動(dòng)監測儀做評譜分析,判斷內部結構異常,遂進(jìn)一步察看軸承結構和葉輪葉片表面情況,得出如下分析意見(jiàn):
1、泵的銘牌揚程為28.5m,而實(shí)際運行揚程僅15m,因此泵偏于大流量;葉輪葉片背面靠出口邊有大面積的汽蝕破壞麻點(diǎn)狀剝蝕,說(shuō)明泵處于汽蝕工況下運行;通過(guò)二點(diǎn)必然導致泵轉子振動(dòng);
2、從動(dòng)端沒(méi)有必要裝兩個(gè)角接觸球軸承,軸承室空間很擁擠,加上泵因汽蝕振動(dòng)更加加大軸承負荷,熱量不易散開(kāi),所以造成溫度升高。
 
根據分析意見(jiàn),提出兩點(diǎn)改進(jìn)措施:
1、將泵的設計揚程由28.5m降為20m。
2、將從動(dòng)端兩個(gè)角接角球軸承(即推力球軸承)改為一個(gè)深溝球軸承。
改進(jìn)后的轉子部件投入運行,再未出現從動(dòng)端軸承發(fā)熱問(wèn)題,同時(shí)汽蝕現象消除,軸功率下降,運行非常平穩,不僅降低了能耗,且延長(cháng)了泵的使用壽命?;厩闆r
 
某項目現場(chǎng)安裝兩臺44SAP-14J型和一臺32SAP-10JB型雙吸中開(kāi)泵。
44SPA-14J型泵的銘牌參數為:
Q=9000m3/h=2.5m3/s
H=28.5m
N=425r/min
泵兩端的軸承結構:主動(dòng)端為一個(gè)SKF單列圓柱滾子軸承NU336,從動(dòng)端為二個(gè)SKF角接觸球軸承7336BCBM。軸承為脂滑潤。\
 
故障情況
 
兩臺44SAP-14型泵投入運行后。其中1#泵累計運行2600小時(shí)后發(fā)現從動(dòng)端軸承溫度高達85℃以上,而主動(dòng)端軸承溫度正常。為此用戶(hù)自行購買(mǎi)了一個(gè)NU336RCM德國產(chǎn)軸承和兩個(gè)SKF7336BCBM澳大利亞產(chǎn)的軸承。更換軸承試運行8小時(shí)后,情況依舊,從動(dòng)端軸承溫度仍高達85℃以上。用戶(hù)咨詢(xún)泵廠(chǎng)家后,更換整套轉子,經(jīng)8小時(shí)試運行,情況沒(méi)有改善,從動(dòng)端軸承溫度仍高達85℃以上,因此1#機一直停機等待處理。
另外2#泵累計運行4500小時(shí)后發(fā)現從動(dòng)端軸承溫度高達75℃以上,主動(dòng)端軸承溫度正常,因此2#機也停機待查。
 
故障分析和處理結果
 
我們到達現場(chǎng)后,首先了解裝置情況,分析運行工況,用振動(dòng)監測儀做評譜分析,判斷內部結構異常,遂進(jìn)一步察看軸承結構和葉輪葉片表面情況,得出如下分析意見(jiàn):
1、泵的銘牌揚程為28.5m,而實(shí)際運行揚程僅15m,因此泵偏于大流量;葉輪葉片背面靠出口邊有大面積的汽蝕破壞麻點(diǎn)狀剝蝕,說(shuō)明泵處于汽蝕工況下運行;通過(guò)二點(diǎn)必然導致泵轉子振動(dòng);
2、從動(dòng)端沒(méi)有必要裝兩個(gè)角接觸球軸承,軸承室空間很擁擠,加上泵因汽蝕振動(dòng)更加加大軸承負荷,熱量不易散開(kāi),所以造成溫度升高。
 
根據分析意見(jiàn),提出兩點(diǎn)改進(jìn)措施:
1、將泵的設計揚程由28.5m降為20m。
2、將從動(dòng)端兩個(gè)角接角球軸承(即推力球軸承)改為一個(gè)深溝球軸承。
改進(jìn)后的轉子部件投入運行,再未出現從動(dòng)端軸承發(fā)熱問(wèn)題,同時(shí)汽蝕現象消除,軸功率下降,運行非常平穩,不僅降低了能耗,且延長(cháng)了泵的使用壽命。

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